32 research outputs found

    Aerodynamisk Optimering av Dold Intagskanal för Flygplansmotor

    No full text
    An aerodynamic shape optimization procedure was performed on a low observable engineintake duct. The intake duct was fixed in its throat and aerodynamic interface plane (AIP)sections, while leaving up to 7 design parameters free to deformation in the centroid curveand mid section profile. The optimization setup consisted of an optimizer block implementedin MATLAB, where the NSGA-II optimization algorithm was implemented, and a simulationblock using computational fluid dynamics (CFD). The objective functions for the optimizationprocess were the pressure recovery and the DC60 distortion coefficient in the AIP section.In total, four optimizations with gradually increasing degrees of deformation were conducted.The first optimization process was a validation case, performed on a test duct design, whilethe remaining optimizations were performed using a duct designed by the Swedish DefenceResearch Agency (FOI) as a starting point, for cruise and take-off conditions. The connection of NSGA-II and the CFD setup proved useful, as the distortion was decreasedby up to 52.8% relative the original value while keeping the pressure recovery within 0.06% ofthe original duct. The algorithm was successful in finding an improvement for both consideredoperating conditions, with the largest improvement for the cruise case. In total 975 duct designswere evaluated in the four processes, using a uniform inflow boundary condition on a boundaryextruded one meter from the throat of the intake duct. The importance of the handling of non-converged solutions in the automated optimizationprocess was also pointed out, as an oscillating solution affected the third optimization, therebyrendering that solution useless.En aerodynamisk formoptimering av en insynsskyddad luftintagskanal för en stridsdrönaregenomfördes genom att koppla den genetiska optimeringsalgoritmen NSGA-II samt CFD i enautomatiserad process. Optimeringens tvÄ mÄlfunktioner var att maximera tryckÄtervinstenoch minimera flödesdistorsionen pÄ AIP-randen. Luftintagskanalen som anvÀndes som basför optimeringen var fixerad vid inlopps- samt AIP-profilerna, medan deformation tillÀts imellanliggande delar, styrt av upp till 7 styrparametrar. Den kanal som anvÀndes som bas föroptimeringsprocessen togs fram av FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, i samband med ettNATO-STO projekt för den obemannade stirdsdrönaren MULDICON. Totalt genomfördes fyra optimeringsprocesser, dÀr 975 kanaler evaluerades, varav den förstaoptimeringen skedde pÄ en nÄgot modifierad test-kanal som verifikationssteg, medan de senareoptimeringarna skedde pÄ FOI-kanalen. TvÄ optimeringar genomfördes pÄ marschhöjdsförhÄllanden pÄ 11km höjd, medan resterande optimeringar genomfördes för start-förhÄllandenpÄ standard havsnivÄ. Metoden gav goda resultat, med maximalt 52,8% relativ minskning av flödesdistorsionenmedan tryckÄtervinsten bibehölls inom 0.06% av ursprungliga vÀrdet. Det framgick att metodengav störst förbÀttring för fallet vid marschhöjd, jÀmfört med originalkanalen. Det pÄpekades ocksÄ att den implementerade metoden har begrÀnsningar och Àr kÀnslig förkraftiga separationer och flödesinstabiliteter, vilket kan skapa oscillationer i lösaren och dÀrmedge falska resultat. Det pÄverkade den tredje optimeringsprocessen dÀr den optimala lösningenvar okonvergerad, och dÀrmed inte gav verklig förbÀttring av kanalens prestand

    Aerodynamisk Optimering av Dold Intagskanal för Flygplansmotor

    No full text
    An aerodynamic shape optimization procedure was performed on a low observable engineintake duct. The intake duct was fixed in its throat and aerodynamic interface plane (AIP)sections, while leaving up to 7 design parameters free to deformation in the centroid curveand mid section profile. The optimization setup consisted of an optimizer block implementedin MATLAB, where the NSGA-II optimization algorithm was implemented, and a simulationblock using computational fluid dynamics (CFD). The objective functions for the optimizationprocess were the pressure recovery and the DC60 distortion coefficient in the AIP section.In total, four optimizations with gradually increasing degrees of deformation were conducted.The first optimization process was a validation case, performed on a test duct design, whilethe remaining optimizations were performed using a duct designed by the Swedish DefenceResearch Agency (FOI) as a starting point, for cruise and take-off conditions. The connection of NSGA-II and the CFD setup proved useful, as the distortion was decreasedby up to 52.8% relative the original value while keeping the pressure recovery within 0.06% ofthe original duct. The algorithm was successful in finding an improvement for both consideredoperating conditions, with the largest improvement for the cruise case. In total 975 duct designswere evaluated in the four processes, using a uniform inflow boundary condition on a boundaryextruded one meter from the throat of the intake duct. The importance of the handling of non-converged solutions in the automated optimizationprocess was also pointed out, as an oscillating solution affected the third optimization, therebyrendering that solution useless.En aerodynamisk formoptimering av en insynsskyddad luftintagskanal för en stridsdrönaregenomfördes genom att koppla den genetiska optimeringsalgoritmen NSGA-II samt CFD i enautomatiserad process. Optimeringens tvÄ mÄlfunktioner var att maximera tryckÄtervinstenoch minimera flödesdistorsionen pÄ AIP-randen. Luftintagskanalen som anvÀndes som basför optimeringen var fixerad vid inlopps- samt AIP-profilerna, medan deformation tillÀts imellanliggande delar, styrt av upp till 7 styrparametrar. Den kanal som anvÀndes som bas föroptimeringsprocessen togs fram av FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, i samband med ettNATO-STO projekt för den obemannade stirdsdrönaren MULDICON. Totalt genomfördes fyra optimeringsprocesser, dÀr 975 kanaler evaluerades, varav den förstaoptimeringen skedde pÄ en nÄgot modifierad test-kanal som verifikationssteg, medan de senareoptimeringarna skedde pÄ FOI-kanalen. TvÄ optimeringar genomfördes pÄ marschhöjdsförhÄllanden pÄ 11km höjd, medan resterande optimeringar genomfördes för start-förhÄllandenpÄ standard havsnivÄ. Metoden gav goda resultat, med maximalt 52,8% relativ minskning av flödesdistorsionenmedan tryckÄtervinsten bibehölls inom 0.06% av ursprungliga vÀrdet. Det framgick att metodengav störst förbÀttring för fallet vid marschhöjd, jÀmfört med originalkanalen. Det pÄpekades ocksÄ att den implementerade metoden har begrÀnsningar och Àr kÀnslig förkraftiga separationer och flödesinstabiliteter, vilket kan skapa oscillationer i lösaren och dÀrmedge falska resultat. Det pÄverkade den tredje optimeringsprocessen dÀr den optimala lösningenvar okonvergerad, och dÀrmed inte gav verklig förbÀttring av kanalens prestand

    Reduction of pulmonary shunt by spontaneous breathing is largely independent of hypoxic pulmonary vasoconstriction

    No full text

    UtvÀrdering av en endimensionell förlustmodell för kompressorn i ett turboaggregat

    No full text
    This report sets out to implement and asses a one-dimensional loss model for centrifugal compressors. The loss model which has been evaluated is the model by Oh et al. (1997) [1]. The implementation was completed using iterative methods implemented in Matlab. It was shown that the performance prediction using the Oh et al method produced usable estimates in the higher rotational speed region used in this work, at design conditions. The pressure ratio estimates had a difference compared to the measured reference data of 5-10% while the isentropic efficiency had slightly higher differences. Furthermore, it was shown that the best estimates of the pressure ratio came from the lowest rotational speeds, and successively flattened out from the expected curvature as the speed increased. The isentropic efficiency did not have the same property, giving the best consistent estimate at a higher rotational speed of 143 kRPM. The conclusion which was drawn from this work was that the model by Oh et al. is a useful model for prediction of performance at design points in the lower RPM region, while requiring complementary calculations at off-design conditions at high RPM. It was also pointed out that there are several areas that require further work within performance prediction to make it more implementation-friendly.PĂ„litliga och snabba endimensionella modeller för prediktering av prestanda för turbokompressorer Ă€r anvĂ€ndbara för designprocessen av nya kompressorer, dĂ„ numeriskt krĂ€vande CFD processer kan undvikas. En endimensionell modell utvĂ€rderades i detta arbete med syfte att avgöra hur vĂ€l denna förhĂ„ller sig till i förhand uppmĂ€tta referensvĂ€rden. Denna modell var framtagen av Oh et al. [1], och Ă€r en av de mest anvĂ€nda modellerna i den öppna litteraturen. Implementationen skedde med hjĂ€lp av Matlab genom att tillĂ€mpa iterativa processer, ty förlusterna som krĂ€vdes för att berĂ€kna prestandan i stor grad berodde av utloppsegenskaperna, vilka söktes för att erhĂ„lla prestandan. Det visades att modellen av Oh et al visade överensstĂ€mmelse med uppmĂ€tt referensdata för tryckskillnaden framförallt vid lĂ„ga varvtal, varefter predikteringens precision gradvis försĂ€mrades. Modellavvikelsen frĂ„n referensdatan var för tryckpredikteringen mellan 5-10% medan spridningen avvikelsen var större för verkningsgraden. Även predikteringen av isentropisk verkningsgrad var representativ av verkligheten och visade liknande egenskaper som tryckskillnaden. Avvikelsen frĂ„n referensdatan av verkningsgradens uppskattning ökade dĂ€remot inte med ökande varvtal, dĂ€r bĂ€st uppskattning nĂ„ddes vid medelhöga varvtal. Slutsatsen drogs att modellen av Oh et al gav en bra representation av de uppmĂ€tta vĂ€rden och ansĂ„gs vara en bra modell för prediktion av prestanda för kompressorer vid designförhĂ„llanden, Ă€ven för de signifikant högre varvtalen som behandlades i detta arbete Ă€n de som anvĂ€ndes som grund till modellen enligt [1]. Det pĂ„pekades Ă€ven att stora brister fanns inom denna del av prestandaprediktering, som krĂ€ver vidare arbete för att underlĂ€tta implementering och tillgĂ€ngligheten för dessa modeller. Att komma fram till en metodik för implementation av modellerna bör kunna ha varit enklare om litteraturen i nĂ€rmare detalj förklarade de steg som skall och bör ingĂ„ i utförandet

    UtvÀrdering av en endimensionell förlustmodell för kompressorn i ett turboaggregat

    No full text
    This report sets out to implement and asses a one-dimensional loss model for centrifugal compressors. The loss model which has been evaluated is the model by Oh et al. (1997) [1]. The implementation was completed using iterative methods implemented in Matlab. It was shown that the performance prediction using the Oh et al method produced usable estimates in the higher rotational speed region used in this work, at design conditions. The pressure ratio estimates had a difference compared to the measured reference data of 5-10% while the isentropic efficiency had slightly higher differences. Furthermore, it was shown that the best estimates of the pressure ratio came from the lowest rotational speeds, and successively flattened out from the expected curvature as the speed increased. The isentropic efficiency did not have the same property, giving the best consistent estimate at a higher rotational speed of 143 kRPM. The conclusion which was drawn from this work was that the model by Oh et al. is a useful model for prediction of performance at design points in the lower RPM region, while requiring complementary calculations at off-design conditions at high RPM. It was also pointed out that there are several areas that require further work within performance prediction to make it more implementation-friendly.PĂ„litliga och snabba endimensionella modeller för prediktering av prestanda för turbokompressorer Ă€r anvĂ€ndbara för designprocessen av nya kompressorer, dĂ„ numeriskt krĂ€vande CFD processer kan undvikas. En endimensionell modell utvĂ€rderades i detta arbete med syfte att avgöra hur vĂ€l denna förhĂ„ller sig till i förhand uppmĂ€tta referensvĂ€rden. Denna modell var framtagen av Oh et al. [1], och Ă€r en av de mest anvĂ€nda modellerna i den öppna litteraturen. Implementationen skedde med hjĂ€lp av Matlab genom att tillĂ€mpa iterativa processer, ty förlusterna som krĂ€vdes för att berĂ€kna prestandan i stor grad berodde av utloppsegenskaperna, vilka söktes för att erhĂ„lla prestandan. Det visades att modellen av Oh et al visade överensstĂ€mmelse med uppmĂ€tt referensdata för tryckskillnaden framförallt vid lĂ„ga varvtal, varefter predikteringens precision gradvis försĂ€mrades. Modellavvikelsen frĂ„n referensdatan var för tryckpredikteringen mellan 5-10% medan spridningen avvikelsen var större för verkningsgraden. Även predikteringen av isentropisk verkningsgrad var representativ av verkligheten och visade liknande egenskaper som tryckskillnaden. Avvikelsen frĂ„n referensdatan av verkningsgradens uppskattning ökade dĂ€remot inte med ökande varvtal, dĂ€r bĂ€st uppskattning nĂ„ddes vid medelhöga varvtal. Slutsatsen drogs att modellen av Oh et al gav en bra representation av de uppmĂ€tta vĂ€rden och ansĂ„gs vara en bra modell för prediktion av prestanda för kompressorer vid designförhĂ„llanden, Ă€ven för de signifikant högre varvtalen som behandlades i detta arbete Ă€n de som anvĂ€ndes som grund till modellen enligt [1]. Det pĂ„pekades Ă€ven att stora brister fanns inom denna del av prestandaprediktering, som krĂ€ver vidare arbete för att underlĂ€tta implementering och tillgĂ€ngligheten för dessa modeller. Att komma fram till en metodik för implementation av modellerna bör kunna ha varit enklare om litteraturen i nĂ€rmare detalj förklarade de steg som skall och bör ingĂ„ i utförandet

    UtvÀrdering av en endimensionell förlustmodell för kompressorn i ett turboaggregat

    No full text
    This report sets out to implement and asses a one-dimensional loss model for centrifugal compressors. The loss model which has been evaluated is the model by Oh et al. (1997) [1]. The implementation was completed using iterative methods implemented in Matlab. It was shown that the performance prediction using the Oh et al method produced usable estimates in the higher rotational speed region used in this work, at design conditions. The pressure ratio estimates had a difference compared to the measured reference data of 5-10% while the isentropic efficiency had slightly higher differences. Furthermore, it was shown that the best estimates of the pressure ratio came from the lowest rotational speeds, and successively flattened out from the expected curvature as the speed increased. The isentropic efficiency did not have the same property, giving the best consistent estimate at a higher rotational speed of 143 kRPM. The conclusion which was drawn from this work was that the model by Oh et al. is a useful model for prediction of performance at design points in the lower RPM region, while requiring complementary calculations at off-design conditions at high RPM. It was also pointed out that there are several areas that require further work within performance prediction to make it more implementation-friendly.PĂ„litliga och snabba endimensionella modeller för prediktering av prestanda för turbokompressorer Ă€r anvĂ€ndbara för designprocessen av nya kompressorer, dĂ„ numeriskt krĂ€vande CFD processer kan undvikas. En endimensionell modell utvĂ€rderades i detta arbete med syfte att avgöra hur vĂ€l denna förhĂ„ller sig till i förhand uppmĂ€tta referensvĂ€rden. Denna modell var framtagen av Oh et al. [1], och Ă€r en av de mest anvĂ€nda modellerna i den öppna litteraturen. Implementationen skedde med hjĂ€lp av Matlab genom att tillĂ€mpa iterativa processer, ty förlusterna som krĂ€vdes för att berĂ€kna prestandan i stor grad berodde av utloppsegenskaperna, vilka söktes för att erhĂ„lla prestandan. Det visades att modellen av Oh et al visade överensstĂ€mmelse med uppmĂ€tt referensdata för tryckskillnaden framförallt vid lĂ„ga varvtal, varefter predikteringens precision gradvis försĂ€mrades. Modellavvikelsen frĂ„n referensdatan var för tryckpredikteringen mellan 5-10% medan spridningen avvikelsen var större för verkningsgraden. Även predikteringen av isentropisk verkningsgrad var representativ av verkligheten och visade liknande egenskaper som tryckskillnaden. Avvikelsen frĂ„n referensdatan av verkningsgradens uppskattning ökade dĂ€remot inte med ökande varvtal, dĂ€r bĂ€st uppskattning nĂ„ddes vid medelhöga varvtal. Slutsatsen drogs att modellen av Oh et al gav en bra representation av de uppmĂ€tta vĂ€rden och ansĂ„gs vara en bra modell för prediktion av prestanda för kompressorer vid designförhĂ„llanden, Ă€ven för de signifikant högre varvtalen som behandlades i detta arbete Ă€n de som anvĂ€ndes som grund till modellen enligt [1]. Det pĂ„pekades Ă€ven att stora brister fanns inom denna del av prestandaprediktering, som krĂ€ver vidare arbete för att underlĂ€tta implementering och tillgĂ€ngligheten för dessa modeller. Att komma fram till en metodik för implementation av modellerna bör kunna ha varit enklare om litteraturen i nĂ€rmare detalj förklarade de steg som skall och bör ingĂ„ i utförandet
    corecore