2 research outputs found

    Implementaci贸n de la metodolog铆a Lean Manufacturing para mejorar la productividad del proceso de envasado de la empresa AJEPER

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    El presente trabajo de investigaci贸n tiene como objetivo aplicar las herramientas de la metodolog铆a Lean Manufacturing, VSM, SMED y 5S para incrementar la productividad del proceso de envasado. Aplicando correctamente las herramientas de la metodolog铆a Lean se identifica la oportunidad de mejora en la l铆nea 5 encargada de producir bebidas no alcoh贸licas. Asimismo, en este diagn贸stico se puede observar cual el [sic] cambio de formato que presenta mayor tiempo de set-up, por tanto, se decide en primer lugar implementar la herramienta 5S para mejorar la eficiencia y eficacia de los operarios del proceso de envasado, fomentando una nueva 谩rea de trabajo, el cual debe ser ordenado y limpio. A su vez, se refuerza la aplicaci贸n de las 5S con la herramienta SMED, el cual permite cambiar, reducir o eliminar operaciones que no son expl铆citamente necesarias en los cambios de formato. A su vez, al aplicar el SMED permite desarrollar nuevos procedimientos de trabajo utilizando correctamente los recursos brindados por la organizaci贸n. Finalmente, se obtiene como resultado un incremento de la productividad de 13.5%, reduciendo el tiempo de cambio de formato de 3 horas 23 minutos y 02 segundos a 1 hora 35 minutos y 56 segundos, lo cual permite tener mayor tiempo disponible para poder seguir produciendo y cumplir los diferentes objetivos de la organizaci贸n.Campus Lima Centr

    Propuesta de aplicaci贸n de la metodolog铆a SMED en una l铆nea de envasado de bebidas carbonatadas

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    Actualmente, existe una gran demanda en la industria de bebidas, por ello las empresas buscan producir la mayor cantidad de bienes en el menor tiempo posible respetando las normas de salubridad establecidas. Con este trabajo de investigaci贸n se pretende elaborar una propuesta de aplicaci贸n de la metodolog铆a SMED para la reducci贸n de tiempos de saneamiento en la l铆nea de envasado de bebidas carbonatadas, con el prop贸sito de mejorar los procesos, implementando una nueva propuesta de diagrama de operaciones. Luego de ello, reducir el n煤mero de paradas rutinarias en el 谩rea de producci贸n aumentando su eficacia y eficiencia. Al t茅rmino de la propuesta trabajo de investigaci贸n, se disminuy贸 los tiempos de saneamiento en un 10.29% es decir, 28 minutos con 7 segundos el cual equivale a 671,580 d贸lares americanos. A su vez, el n煤mero de paradas rutinarias disminuyo aumentando la eficiencia en la l铆nea de producci贸n.Trabajo de investigaci贸nCampus Lima Centr
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